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第88章 生产线调试困难与解决

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首批坦克发动机的紧急输送,如同给前线装甲部队注入了一剂强心针,暂时缓解了燃眉之急。

然而,所有人都清楚,依靠“特殊渠道”

输血终究不是长久之计。

战争的持久性和巨大的装备消耗,必须建立在坚实、自主的工业生产能力之上。

中型坦克的国产化,是当前军工生产的重中之重,而其核心——v-2系列柴油发动机的量产,则成为了横亘在所有人面前最坚硬的一块骨头。

“红山”

兵工厂,新建的坦克发动机生产车间内,气氛凝重得如同外面的寒冬。

巨大的机床轰鸣着,空气中弥漫着切削液和金属粉尘的味道。

工程师、老师傅和工人们围着一台刚刚完成组装的v-2发动机样机,眉头紧锁,脸色一个比一个难看。

样机静静地躺在测试台上,浑身布满油污和调试留下的痕迹。

它己经经历了三次点火试验,但每次都以失败告终。

“报告!

第三次点火试验失败!”

一名年轻的技术员声音沮丧,“缸压不足!

第西缸和第七缸几乎无压力!

大量未燃烧的柴油从排气管喷出!”

一位头发花白、戴着深度眼镜的老师傅(八级钳工刘老)用听音器仔细听着发动机内部的声响,半晌,沉重地摇了摇头:“内部有金属刮擦异响!

很可能是主轴瓦或连杆瓦的间隙不对,或者缸体内部有我们没检测到的微小变形或砂眼!”

曲轴连杆颈的椭圆度也接近公差极限!

我们现有的加工设备和工艺,很难稳定达到图纸要求的微米级精度!”

热处理车间的主任也跑来诉苦:“高强度合金曲轴的渗碳处理不稳定,表面硬度达标了,但芯部韧性不足,试车时就有断裂风险!”

“高压燃油泵的精密阀芯偶件,报废率高达百分之七十!

研磨精度要求太高了!”

“涡轮增压器的叶轮动平衡调试,完全靠老师傅的手感和经验,效率太低,质量不稳定!”

问题层出不穷,每一个都涉及到最基础的精密加工、材料热处理和装配工艺。

图纸是先进的,但要将图纸上的线条和数据,转化为能够稳定运转的钢铁心脏,需要的是整个工业体系的支持,而这恰恰是最薄弱的环节。

挫败感和焦虑感在车间里蔓延。

“这这太难了!”

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